Soms moet het een beetje ...
meezitten.
Bij de voorloopas van het K-H Gestell waren de zijvlakken van de wielen waar de glijlagers langs "glijden" een beetje ruw geworden. We konden zien dat de lagers daar wat ingelopen waren.
Laat er nu vlakbij (Vlaardingen) een bedrijf zitten (van Hattem B.V.) die wel zo'n draaibank heeft.
Dus even bellen, foto's laten zien en ja hoor we kunnen de as brengen. Nauwelijks waren we terug op het depot of we kregen een belletje dat ze de planning hadden omgegooid. Als we er bij wilden zijn als ze hem gingen afdraaien, moesten we snel zijn want ze gingen zo beginnen.
The frontaxle gliding surfaces for the bearings were a bit rough, we could see wear on the whitemetal bearing. Our lathes are too small for this job, so after a quick look on the net we found a willing machineshop who could do the job.
We brought the axle and before we were back in our shed, we received a call, that if we wanted to witness the process we should hurry back.
Die Gleitfläche der erste Laufachse sind eingelaufen und auch die Gleitlager. Leider sind unsere Drehbänke zu klein um die Achse drehen. Also drauf auf net und glücklichwar ein Betrieb bereit die Arbeit für uns zu machen. Nachdem wir die Achse abgeliefert hatten und wieder zurück im Werkstatt waen, bekamen wir die Anruf das wir uns beeilen sollten wenn wir das drehen sehen möchten.
Asbak
Al een paar keer is de asbak ter sprake gekomen.
De oude asbak was dermate versleten, verbogen en verroest dat er een geheel nieuwe gebouwd moet worden.
De asbak werd in het verleden in het frame geplaatst voor de ketel geplaatst werd en dan pas weer uitgenomen als de ketel er weer af ging. In het oude bedrijf gebeurde dat regelmatig.
Bij museumbedrijf gaat de ketel er niet zo vaak af, dus moest de asbak zodanig gebouwd worden dat er delen vrij eenvoudig gewisseld kunnen worden onder de ketel van het frame te lichten.
Vandaar de vele bouten en moeren; het onderste deel van de asbak zijn eigenlijk 4 delen die aan elkaar gebout zitten.
The ashpan needed to be replaced; the old one was a complete write-off.
The lower part are 4 part bolted together.
All parts are being fabricated.
Die Aschkasten musste auch erneuert werden, weil die alte völlig verschlissen war.
Aber im heutiger Betrieb muss es möglich sein Teile aus zu wechselen ohne die Kessel ab zu heben.
Deshalb ist das untere Teil der Aschkasten teilbar in 4 Teile.
Alle andere teilen werden auch erstellt